中国石油石化商务网5月25日讯,5月7日消息,“效益是企业生存的命脉,但增效必须有方向和方法。”面对市场波动,广东石化科学研判,建立动态调整机制,通过全产业链协同和价值链精雕细琢,实现“量稳质升效益优”——
今年前4个月,广东石化主要生产装置全面达成“安稳长满优”运行目标,乙烯、芳烃联合等5套装置负荷均同比提高,芳烃等9套装置能耗均实现同比下降。其中,乙烯装置4月平均最高负荷达101.64%。
今年年初以来,广东石化全体干部员工以冲锋姿态奋战开局,通过“上游联动、中游优化、下游增值”全产业链协同,在价值链上精雕细琢,着力在提升产品附加值和科技创新等方面攻关,生产呈现“量稳质升效益优”的良好局面。
一、科学研判市场、灵活调整生产
今年年初以来,国际原油市场价格出现波动,给生产经营带来一定影响。面对市场变化,广东石化科学研判,紧紧围绕“创一流、降成本、增效益”工作主线,调整产品结构,积极协调炼油化工和新材料分公司外采乙烯、芳烃、混合二甲苯等原料资源,并严格落实减油增化要求,推动提质增效。今年前4个月,公司成品油收率同比压降2.1个百分点,高效化工产品收率达18.12%,同比提高1.82%。广东石化创新采用海关“来料加工”模式,通过与国际事业公司深度协作,开拓来料加工以及外贸出口途径,保障航煤、沥青产品顺利出口。
“效益是企业生存的命脉,但增效必须有方向和方法。”广东石化计划经营部主任李天伟表示,“我们通过靶向优化、精准算账,调配资源,灵活应对市场变化,保障了公司整体效益。”
同时,公司科学调整加工方案,推动“降柴油、增产航煤”策略落地。通过优化常减压装置切割点、提高柴油加氢装置转化率、实施焦化装置生焦系数控制等技术手段,实现柴油组分向高附加值航煤产品的转化。同时,通过掺烧原煤、延长焦化装置清焦周期等举措,实现增产与降耗双赢。
公司还从进厂原料、产品结构、生产运行等7大方向,制定了66大项180条具体提质增效工作方案和优化措施。公司生产运行部强化“大系统”思维,推动跨装置资源动态平衡,从原料端、加工端、产品端科学优化,统筹渣油、柴油、乙烯等多产品线联动,建立市场导向型调整机制,打造全流程节能降耗体系。
二、优化加工路线、增产适销产品
今年年初以来,广东石化充分发挥“吃粗粮、产精品”的优势,持续优化加工路线,保障装置规模效益。
面对国内沥青市场竞争白热化与价格波动的双重压力,公司采用海关“来料加工”模式,高效生产70号A级道路石油沥青。由于客户对该石油沥青提出严苛的生产指标,加之原料原油种类复杂多变,给生产工艺的稳定控制增加了难度。特别是在沥青生产环节,采用的调和法相较于传统蒸馏法,对精准控制提出了更高要求。为应对这一复杂情况,生产运行部牵头成立专项技术攻坚组,创新构建“原油性质—工艺参数—产品指标”动态关联模型,实施“小时级精细化调和”工艺,通过实时监测生产数据、精准调控调和比例,针入度、针比、延度、软化点等关键指标优于客户要求。截至目前,广东石化共生产70号A级道路石油沥青20余万吨,不仅销往国内,而且打通了外贸出口渠道,以“零超量、零污染、零误差”提升了品牌价值。
为持续提升对二甲苯产量,广东石化对吸附塔的旋转阀进行了检修。针对液压系统电磁阀组和液压元件拆装难度大、精度要求高、零件数量多的问题,在员工的共同努力下,芳烃联合装置旋转阀检修比原计划提前12个小时完成,对二甲苯产品提前30个小时进罐区,为提高对二甲苯产量赢得了时间。
此外,公司还采取“扩充原料来源、优化原料组成、破除装置瓶颈、减少芳烃损失”等措施,对二甲苯日产量稳定在7400吨以上,成为公司重要的效益增长点。
三、强化科研攻关、推动技术升级
自全面投产以来,广东石化致力于突破聚烯烃领域关键技术,不断在聚烯烃产品的差异化和高性能材料的研发上开展攻关。通过持续研发,3月份,公司在40万吨/年高密度聚乙烯、50万吨/年聚丙烯、80万吨/年全密度聚乙烯装置相继开发出茂金属新产品和纤维料3种新产品,为公司产品升级注入创新动能。
mPE-LLD1820F牌号茂金属聚乙烯产品是一种高强度薄膜专用料。为保障生产过程稳定可控,公司针对HP-100催化剂易粘连、流动性差、下料不稳定等难题,对催化剂进料罐以及改性剂D缓冲罐进行管线冷却,采用“8351”操作法多维度保证催化剂良好的流动状态。通过采取多项措施,在生产过程中,催化剂携带段、注入管堵塞次数相较于优化前大幅降低,有效保障了生产的连续性。
此外,因茂金属产品对氢气的加入量要求苛刻,技术人员紧盯在线分析仪氢气浓度以及“APC+”系统的关键参数,结合化验室数据精确调整氢气的加入量,确保产品质量的均一。
广东石化还通过技术攻关,将化工碳九作为柴油原料进行深加工,在提升产品附加值的同时拓宽应用领域。为确保化工碳九加工过程安全高效,公司技术团队建立原料全组分分析体系,制定专项加工方案,创新采用“降低处理量,降低空速”操作法,建立DCS系统预警机制,装置运行平稳率达99.99%,在攻克高难度原料加工瓶颈上取得新突破。(通讯员 赵凤莉 庄佳璇)