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冯展好:将每一件事做好的集输“老兵”

   日期:2021-01-08     浏览:476    
核心提示:冯展好:将每一件事做好的集输“老兵”

中国石油石化商务网消息,12月25日,在吉林油田扶余采油厂采油十二队中转站院内,集输设备运转轰鸣着。中转站集输班班长冯展好这里走走,那里听听,边检查设备运转情况,边琢磨如何能进一步将工艺流程创新改造得更科学合理。

 

  冯展好将近1.8米的个头,浓眉大眼,面庞略黑,是典型的东北大汉,整个人踏实而厚重。这个小站,冯展好从参加工作就在这里,整整30年。30年兢兢业业,30年踏实奉献,30年始终如一做好每件小事,冯展好成长为“全国劳动模范”和“集团公司特等劳动模范”。

 

  坚守,挥洒青春以站为家

 

  扶余采油厂采油十二队中转站1971年建站,与冯展好同岁,这里也是冯展好的“家”。他将自己最美好的青春挥洒在了这3间平房一个小院内,这里的每一台设备都是冯展好的“宝贝”。“就算闭着眼倒着走,也能迅速准确地找到每一台设备。”冯展好说。

 

  一辈子只做一件事,冯展好做得比谁都用心。站内锅炉、分离器、沉降罐、各类泵的脾气秉性、工作状态他都了然于心;每条管汇的来液、去液情况,仪器仪表工作参数、电力系统配置他张口就来。有时为了摸清一组参数的工作规律,他会几天几夜驻守在岗位上,直到摸清为止,有生产特殊情况发生他一定会第一个来到现场。

 

  去年冬天的一个深夜,冯展好接到电话,夜班员工汇报说1号锅炉发生喘震,经过询问判断为燃气带水所至,他边和夜班员工简要交代处理程序,边打车直奔单位。通过观察判断是2号积水罐伴热漏失导致燃气管线进水,他深知此时中转站平稳运行对于全队生产的重要性。根据现场情况,冯展好果断决策,停1号炉进行管线排水,注意观察2号炉燃烧情况,在确保安全的前提下,进行带水燃烧。随后,冯展好把最艰苦的室外排水工作留给了自己。很快,水就把手套和衣服弄湿了,他的手被冻得麻木红肿,身上的衣服也冻成了“冰棍”,其他员工要替换一下,他坚决不肯。零下20多摄氏度的严寒中,冯展好一直穿着冻硬的工装,在寒风中观察操作,直到系统中的进水被全部清除,这时他已经被冻得脸色惨白全身发抖,连手套都脱不下来了。次日2时,经检查无误、恢复点火后,各项数据完全平稳,系统恢复正常。

 

  吉林松原地区春季常有沙尘天气。一天,松原市沙尘暴黄色预警,风力达6级。当日上午,大风造成了大面积停电,包括站内1条主线路、1条备用线路均在停电范围内,此时必须启动越站应急流程。当时在职业教育中心培训的冯展好电话指挥值班员工做好应急准备。下课后,他第一个冲出教室赶回站内,检查来电准备工作。在冯展好的沉着指挥下,3台外输泵从低转速到高转速逐渐根据流量依次启动,1个小时不仅节省50千瓦时电量,还避免了流速过快产生气蚀损坏叶轮。当晚天气依然恶劣,冯展好担心会出现紧急意外事件,便没有回家。在这30年里,每逢刮风下雨等特殊情况,主动留在站内值守夜班,已经成了他的习惯。扶余采油厂采油十二队队长刘震说:“跟他在一起十多年了,工作上从来没让队里操过心。这个泵站有他,我们心里特别踏实放心。”

 

  创新,精益求精打磨匠心

 

  冯展好说:“我的工作虽然在这一亩三分地,但我的眼界不能停留在这一亩三分地上,泵站要想发展好,就得有新思路走新路子。”作为一名集输高级工人技师,冯展好始终在实践中打磨专业技能,注重学以致用,攻克各类难关,解决了多项生产难题。

 

  近些年,扶余采油厂开展了调剖注剂工作,随着部分调剖剂不断产出,影响锅炉换热,使锅炉的外委清洗次数增加,有时一个月就要清洗一次,两台锅炉的清洗费用需要5000元。同时,频繁清洗也会影响锅炉本体的使用寿命。冯展好开始摸索使用单炉单环加温正冲洗,靠站内掺输泵的压力来进行单炉换热管的自洁,可以延长外委清洗周期近一个月。

 

  可冯展好并未因此满足,通过咨询有关技术人员和对滤网清除出的沥青颗粒进行热熔实验,发现附着的沥青颗粒具有在70摄氏度时溶化的特性,他又发明了不停炉循环开交通反冲洗法,通过停运掺输泵后关闭出入口阀门,在不停炉的状态下进行井组回压反流入缓冲罐,有效解决了正冲洗方法无法解决的持续热温融化附着物的难题。通过两种方法并用,将锅炉清洗周期延长至3个月,年节约费用近万元。2019年,他又利用现有工艺,运用射流抽吸效应,把排到污油池里的污水用吸污泵抽回系统,解决了干燥器排污易产生污染的问题。

 

  在日常更换锅炉出入口阀门过程中,冯展好发现很多阀门没有达到设计使用寿命就失灵了,通过对换下的阀门仔细检查,发现关不严的原因是严重结垢造成的,阀体本身没有损坏,除垢后还能继续使用。于是他开始研究对拆下的阀门进行除垢处理,处理后阀门恢复了密封能力,仍能继续使用。通过这种方法他每年可修复各类阀门10余个,创效3000多元。

 

  在解决生产难题的同时,他不忘自身素质的提高,实现了从一名工人到匠人的蜕变。近年来,他先后在国家级刊物发表论文3篇,取得国家专利3项,在吉林省首席技师大赛选拔赛中脱颖而出。

 

  奉献,30年如一日圆梦集输

 

  人的一生有几个30年?冯展好多次主动放弃了走出去的机会,最好的年华都在这个平凡得不能再平凡的小站度过,不觉得亏吗?他的回答是笃定的:“不是这个岗位需要我,是我需要这个岗位,这辈子能把集输这一件事做好,就是我的梦想!”

 

  冯展好对待工作就像居家过日子那样精心用心。中转站耗气、耗电设备多,是采油队的耗能大户,如何更好地节能降耗,是冯展好30年来一直在琢磨的事。他通过深入细致分析,提出了“全队集输系统节能降耗一体化”的管理模式,并在全厂得到推广应用。所谓一体化管理,其核心思路不是单一寻求中转站自身挖潜,而是通过全队各岗位密切配合,对集输系统整体调控,实现全面节能降耗。通过“一增一降二调整”3个举措,全队每天可增产天然气700立方米、少烧天然气450立方米以上。

 

  为实现节电,他从间停掺输泵、加热炉和算细账上下功夫,在保证系统正常运行基础上,在每年的夏季间停间开掺输泵和加热炉,年节电近12.5万千瓦时。通过细心观察发现开两台75千瓦的外输泵每天要比开一台132千瓦的外输泵多消耗电近400千瓦时,他尝试通过合理开停合适功率外输泵的方式来节电。仅此一项,年节电15.8万千瓦时。

 

  一体化管理实施至今,该站已累计增产天然气20余万立方米、节约燃气近14万立方米、节电26万千瓦时,创造工业价值百万元。

 

  中转站是一个容错度几乎为零的战场,承担着24小时的油气接转任务,容不得半点疏忽,生产运行压力要精确到小数点后3位。一天,中转站里的吸油泵失灵了,这可急坏了冯展好。冯展好心中有自己的“算盘”:现在整个油田都在提质增效过紧日子,自己能解决的,就绝不给厂里添麻烦!通过仔细观察研究,凭借多年的岗位经验,冯展好尝试着将一段长度相当的黑胶皮管连接到排油泵入口处,通过调整入口闸门,利用产生的负压吸力,将污油及时吸出,达到了和有完好吸油泵的同样效果,保证了集输流程正常运转。

 

  春去秋来,岁月流转。小站的面貌换新了一次又一次,站里的员工更迭了一批又一批,冯展好却如劲松一般扎根生长,成为名副其实的实力派班长。冯展好说:“当了劳模,我就不能只盯着自己的小站看,要有劳模的担当,把我的工作经验梳理出来,通过各种方式传播出去,哪怕能给一个人带来灵感那也值了!但永远不变的是:我要用一辈子干好集输这一件事。”


 

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